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發(fā)電廠鍋爐噴吹脫硫劑系統(tǒng)設計

發(fā)布日期:2018/4/19
作者:山東大泰金屬材料有限公司
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發(fā)電廠鍋爐噴吹脫硫劑系統(tǒng)設計

鞍鋼設計研究院對煙氣脫硫劑噴吹系統(tǒng)的供料裝置管路系統(tǒng)以及噴嘴等各部分的設計作了介紹。   desuplurizingageiitinjectiondesign趙小兵工程師鞍鋼設計研究院耐火室T99郵編4,2analElectromc究認為試驗裝置的管道布置及管徑的選擇刖目燃煤發(fā)電廠排出的煙氣中,主要有害成分為硫的氧化物3,2和幻3.早期建成的燃煤電廠由于沒有脫硫設施,煙氣中硫的氧化物含量遠遠超過國家規(guī)定的排放標…

鞍鋼設計研究院對煙氣脫硫劑噴吹系統(tǒng)的供料裝置管路系統(tǒng)以及噴嘴等各部分的設計作了介紹。

  desuplurizingageiitinjectiondesign趙小兵工程師鞍鋼設計研究院耐火室T99郵編4,2analElectromc究認為試驗裝置的管道布置及管徑的選擇刖目燃煤發(fā)電廠排出的煙氣中,主要有害成分為硫的氧化物3,2和幻3.早期建成的燃煤電廠由于沒有脫硫設施,煙氣中硫的氧化物含量遠遠超過國家規(guī)定的排放標準,對周圍環(huán)境造成嚴重污染。鞍鋼第發(fā)電廠燃煤鍋爐就屬于這種情況,是鞍鋼廠區(qū)環(huán)境污染源之。為改善廠區(qū)的環(huán)境減少空氣污染,必須控制煙氣中的硫含量。實踐證明,向爐膛內(nèi)噴吹脫硫劑的方法是實現(xiàn)這目的的有效措施。為使這措施能夠更有效地得以實施,我們在對該廠原始試驗裝置進行改進的基礎上,對整個噴吹系統(tǒng)進行了配套設計。

  1煙氣脫硫劑噴吹裝置的原始試驗及改進設計之前,發(fā)電廠會同有關部門在本廠130燃煤鍋爐上做了向爐膛內(nèi)噴吹脫硫劑的試驗。試驗裝置非常簡單,個料斗,下接螺旋給料機,噴吹介質(zhì)用本廠自產(chǎn)的壓力為13的過熱蒸氣。試驗沒有成功,脫硫劑噴不到爐膛內(nèi)。到現(xiàn)場查看了試驗裝置的布置情況,并且核對設計計算經(jīng)過分析研不合理。改變了支管的管徑和布置形式后,進行了試噴吹,并次取得成功。隨后在有關省市環(huán)保部門人員參加的情況下進行了正式試驗,脫硫劑順利地噴入到鍋爐爐膛內(nèi),試驗取得了成功。經(jīng)測定,脫硫后的煙氣硫含量比噴脫硫劑前降低了75小于國家規(guī)定的排放標準。

  試驗雖然取得成功,但該噴吹裝置太簡單沒有料倉貯存,沒有脫硫計量設備,不能計量脫硫劑的噴入量。而采用蒸氣作動力噴吹介質(zhì),大量的蒸氣進入爐膛內(nèi),造成爐膛溫度下降,因此,該試驗裝置不適合正常生產(chǎn)的要求,必須在此基礎上重新設計脫硫劑的噴吹裝置。

  2煙氣脫硫劑噴吹系統(tǒng)的設計2.1設計條件試驗時,噴吹介質(zhì)是過熱蒸氣,由于大量蒸氣進入爐膛,造成爐膛內(nèi)溫度下降近100,這次設計采用壓縮空氣作為噴吹介質(zhì),氣源取自發(fā)電廠內(nèi)來自公司壓縮空氣管網(wǎng)的壓縮空氣。廠方提供壓力為0.4,脫硫劑噴吹量為400 6001筆兒。2.2設計原則根據(jù)發(fā)電廠現(xiàn)有鍋爐廠房內(nèi)布局緊張各種管道縱橫可利用空間小,且不過多增加生產(chǎn)成本的情況。噴吹系統(tǒng)的設計本著不影響鍋爐操作維修的前提盡量少占地方,工藝力求簡單,使用可靠,投資少且盡量實現(xiàn)噴吹系統(tǒng)機械化。

  2.3噴吹系統(tǒng)供料裝置的設計供料裝置在設計中采用了帶錐形出料口的貯料倉,有效容積約為5,可存12的脫硫劑噴吹用量。料倉出口下接變速彈性葉輪給料機,沖量式質(zhì)量流量計與變速彈性葉輪給料機出料口相接,流量計下通過溜槽與單管螺旋給料機進料口相連,單管螺旋給料機出料口由溜槽與管路系統(tǒng)的給料點相連。供料裝置從料槽頂端到鍋爐廠房安裝平面為7高,上料采用了單斗卷揚機,袋裝脫硫劑由單斗卷揚提升機提升至料槽頂部,人工將料倒入料槽中,為防止在倒料和料倉排氣時帶出粉塵,在料倉頂部設個小布袋除塵器,整個供料裝置占地約6,2.

  供料裝置的計量設備是沖量式質(zhì)量流量計,安裝于變速彈性葉輪給料機下。葉輪給料機通過變動葉輪的轉(zhuǎn)數(shù)控制給料量,物料通過流量計時可在次儀上顯出瞬時和累積的物料流量。為防止葉輪給料機工作時振動對流量計的計量準確度的影響,兩者之間采用軟連接。

  2.4噴吹管路的設計管路系統(tǒng)是在試驗時設計的。本次設計由于采用壓縮空氣作為噴吹介質(zhì)在壓縮空氣量為5003的情況下,該管路的氣體流速在不同的管徑為27358,這樣的流速對于氣動輸送來說,速度有些大。但經(jīng)過阻力計算整個管路系統(tǒng)阻力損失約0.3,從設計角度考慮能滿足35河的工作壓力要求。為了節(jié)省投資,我們只對該管路系統(tǒng)做了適當?shù)母倪M,不再重新設計。

  改進后的管路系統(tǒng)是這樣的總管為DN80,從供料裝置給料點處延伸至鍋爐正前方約8取然后垂直向上在7.5,處并聯(lián)分為兩根,50的支管,并沿鍋爐兩側(cè)延伸約10m,每根DN50支管串聯(lián)分出DN30的支管與鍋爐連通,也就是說,鍋爐每側(cè)各有個脫硫劑噴入口。為了擴大脫硫劑噴入鍋爐膛內(nèi)效果,管路所有拐彎處為減少流體阻力損失,都設計成弧形,拐彎半徑為管道直徑的8倍。

  2.5噴嘴的選擇和設計脫硫劑噴吹系統(tǒng)的關鍵部件是噴嘴,噴嘴形式的選是根據(jù)氣源的壓力流量及脫編輯許平靜硫劑的噴吹量決定的。發(fā)電廠的氣源條件是壓縮空氣,壓力為0.伽鍋爐爐膛壓力微正壓,脫硫劑噴吹量為400 6001筆外,所用壓縮空氣量定為500以3如果單從脫硫劑吹入量來看,50Cm3h的壓縮空氣量是足夠的,但在的時間內(nèi)將400 6001免的脫硫劑均勻地噴到鍋爐內(nèi),壓縮空氣量越小,管道系統(tǒng)的管徑越小,阻力越大,可能造成不能將脫硫劑噴入爐膛內(nèi)的后果。因此,必須選擇定的風量。雖然料風比低,壓縮空氣消耗量大些,但有利于脫硫劑的噴入。根據(jù)以上條件,噴嘴選擇超音速噴嘴,噴嘴的設計原理是根據(jù)高壓氣體流動的基本規(guī)律,高壓氣體由容器的孔流出,其流股具有定形狀,而噴嘴的外形和尺寸必然和流股的形狀和尺寸相適應。

  影響超音速噴嘴工作的因素主要為氣源是來自公司管網(wǎng)的壓縮空氣,溫度變化不大。

  在噴嘴的設計中,可不考慮溫度變化對噴嘴工作的影響;壓力是在定范圍內(nèi)波動的,雖然發(fā)電廠提供的壓縮空氣設計條件為0.4但仍存在眷0.43的可能。當氣源壓力小于設計壓力時,對噴嘴工作有不利影響,如噴嘴出口氣體重度降低,出口流量壓力有了降低等。因此,在設計噴嘴時,把氣源壓力按0.3,考慮,以保證噴嘴的正常工作。

  噴嘴與輸送管路用螺紋連接,加料管位于噴嘴出口的上方,連接方式為焊接;噴嘴與壓縮空氣管道用法蘭連接;整個系統(tǒng)工作時,先打開壓縮空氣管道上的閥門,壓縮空氣經(jīng)過噴嘴進入輸送管路,如果沒有堵塞現(xiàn)象,開始給料,由于壓縮空氣噴出噴嘴后,氣流為擴張流股,擴張角度為78,設計時應選定角度,氣流速度大于音速,這時擴張股后邊加料區(qū)形成負壓,物料被負壓抽力帶入輸送3工藝流程噴吹裝置系統(tǒng)工藝流程1.

  本設計系統(tǒng)已于1999年施工完畢,施工設計概算約20萬元,投入使用年來,效果很好,徹底解決了發(fā)電廠鍋爐煙氣的污染問。但其工藝還不盡完善,在以后的設計中,應根據(jù)實際情況,在這套系統(tǒng)設計的基礎上,不斷地完善和改進。

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